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TP304H奧氏體不銹鋼制再熱器管的破裂分析
(1)大口徑鋼管破裂失效概況
某電廠由意大利GIE公司引進口2.5萬千瓦的發電設備兩套,設備中鍋爐的高溫段再熱器采用TP304H奧氏體不銹鋼鋼管制成,鋼管50×3.6mm。設備安裝前海運6個月,在海邊置放約2年。設計使用溫度內壁為540℃,外壁為570—590℃,壓力為33.3426 x105 Pa(34kgf/cm2)。其中,1設備鍋爐的再熱器安裝完畢后,經水壓試驗,發現有部分管泄漏,對泄漏管進行失效原因分析,并對2#爐管高溫段再熱器中未安裝的管子進行檢驗。
(2)取樣
從1及2鍋爐的各排管、直管、彎管及備用管上截取試樣進行分析。其中1爐管取樣16塊,2爐管取樣10塊。
(3)失效分析及檢驗
①化學分析對各種大口徑鋼管的材料進行了化學成份分析,結果如下:
化學分析結果表明,該鋼的化學成份符合ASTM標準。
②宏觀檢察l爐的部分管外壁較光,氧化皮薄,呈棕色;有大的斑點;部分管外壁粗糙,氧化皮厚,呈灰褐色。2爐部分管外壁涂有瀝青,除瀝青后表面光滑,氧化皮薄,呈棕色,部分管外壁除去瀝青后,表面粗糙,氧化皮厚,呈灰褐色。
③金相檢察 試樣經高氯酸電解拋光及10%鉻酸電解腐蝕后觀察:全部為奧氏體組織,晶粒大小不均勻,并且發現大口徑鋼管的外壁都在不同程度上存在微裂紋,其中裂紋嚴重的深度可達2mm左右。同時都在不同程度上存在著晶間腐蝕,晶間腐蝕的深度,嚴重的可達1.8mm。
觀察表明,大口徑鋼管內壁上均存在較輕微的晶間腐蝕,深度約在0.1~0.25mm之間。
(4)討論
①金相觀察表明:大口徑鋼管裂紋由外部向內壁擴展,形成的裂紋是點蝕誘發的,也可能是由表面產生的晶間腐蝕,沿晶界裂紋向內擴展。裂紋有主干,也有分支,細而長。
晶間腐蝕是由大口徑厚壁鋼管外壁向管內壁發展的。
②掃描電鏡觀察表明:沿裂紋折斷后得到的斷口,宏觀可見晶粒裸露,無塑性變形痕跡,完全屬脆性斷口。晶界上尚有細小的二次裂紋,晶面上有腐蝕孔、坑及腐蝕通道,這些都說明。斷裂是由腐蝕造成的,并且完全屬于脆性斷裂。
③電子探針微區分析表明:斷口表面上有3.8%Cl-,鋼管表面蝕坑內含有3.4%Cl-,這說明在蝕坑及裂紋內都含有帶Cl-的腐蝕產物。
④腐蝕產物的化學分析表明:腐蝕產物中含有4.5%Cl-及20.4%Fe。
根據以上分析結果,認為該管屬晶間型應力腐蝕斷裂。
文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業有限公司
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